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天目山隧道施工废水特征分析及处理

作者:刘伟,付海陆,耿伟,庞伟,曾爱斌,官宝红  发布:2018/7/23  浏览:
单位:中铁隧道集团有限公司杭州公司,中国计量大学,杭州万向职业技术学院,浙江大学

摘 要:天目山隧道进口段毗邻“新安江—富春江—千岛湖”国家级风景名胜区,为避免隧道施工废水影响当地生态环境和饮水安全,对其特征进行分析,发现废水中悬浮物( SS) 和酸碱度( pH) 超标,且含有重金属。部分水样中汞( Hg) 和镍( Ni) 超标( 其中Hg 的超标频次较高) ,其他重金属未超标,废水中出现重金属与地质有关。采用“初沉+ 混凝+ 沉淀+ 过滤”工艺处理废水,初沉主要去除大颗粒悬浮物,混凝、沉淀主要去除细颗粒物和重金属。结果表明: 处理后的废水各指标均满足排放要求,处理成本为0. 51元/m3 ,经济性较好。

0 引言

截至2014 年底,我国已成为全球隧道座数和总里程最多的国家[1],隧道施工中会产生许多废水。天目山隧道进口段毗邻“富春江—新安江—千岛湖”国家级风景名胜区,穿越地质以寒武系和震旦系为主,包括荷塘组、兰田组、休宁组等,其中荷塘组黑色岩系金属元素富集较多[2 - 3]

隧道施工废水处理对当地环境保护及饮水安全尤其重要。隧道施工废水主要来自穿越不良地质单元时产生的涌水、施工设备产生的废水、爆破后用于降尘的水、喷射混凝土和注浆产生的废水以及基岩裂隙水[4 - 6]。废水中的悬浮物( SS) 、酸碱度( pH) 、化学需氧量( COD) 、氨氮( NH3 - N) 、总磷( TP) 和石油类等是引起环境问题与生态破坏的重要因子[7 - 8]。例如: 岩体钻孔、爆破、支护和喷浆等工序会产生大量的SS,造成水体透明度降低; 隧道喷浆和注浆所用水泥中的碱性物料会造成水体pH 升高,破坏水体生态平衡。文献[9 -10]指出施工废水中的重金属元素( 如铅、铬、镉、汞等) 也是重要危害源,但在废水处理中并未引起重视。重金属在微量质量浓度下即可产生毒性,在微生物的作用下还可以转化为毒性更强的金属有机化合物( 如甲基汞) [11 - 12],经过食物链富集,会危害人体健康。

隧道施工废水处理主要采用物理化学方法,包括沉砂、调酸、隔油、混凝、沉淀、气浮、过滤和吸附等工序[6,13 - 14]。去除SS 的方法主要包括自然沉淀法和混凝沉淀法。陈培帅等[15]研究发现阳离子型聚合铝混凝剂具有最优的SS 去除效果; Y. Smaoui 等[16]指出混凝的同时还可以去除废水中的重金属和COD; 靳李平等[14]提出“混凝+ 沉淀+ 砂锰过滤+ 吸附”的隧道施工废水处理工艺,对SS、NH3 - N、COD 的去除率分别达到90%、85%和60%; 杨斌等[17]通过技术集成研发出一种新型隧道施工废水处理设备,处理效果较好。已有研究取得了一定成果,但对隧道施工废水中的重金属处理关注较少。本文根据天目山隧道所处地理位置的敏感性及特殊地质特性,研究隧道施工废水水质特征,重点分析废水中重金属质量浓度及其与施工地质的相关性,并提出了“初沉+ 混凝+ 沉淀+ 过滤”的废水处理工艺。

1 隧道施工与废水特征分析

1. 1 工程概况

新建杭州—黄山高铁客运专线修建隧道89 座,总长139. 664 km,占施工线路总长度的52. 66%。天目山隧道全长12. 013 km,为全线最长隧道。天目山隧道进口段( DK201 + 823 ~ DK202 + 150) 围岩等级较差,主要为Ⅳ、Ⅴ级围岩,采用台阶法施工。人工手持风钻配合多功能台架进行开挖,光面爆破,无轨机械出渣。人工钻孔、安装锚杆、铺设钢筋网、立拱架、喷射混凝土,开挖后及时施作初期支护封闭围岩。仰拱及隧底填充施工在隧道底部开挖支护完成后,及时全幅分段施工,采用仰拱栈桥确保洞内交通顺畅,仰拱及填充超前二次衬砌适当距离。排水盲管和防水板采用专用作业台架配合人工铺设,拱墙衬砌采用液压模板台车全断面整体衬砌。混凝土由洞外自动计量混凝土拌合站生产,专用混凝土运输车运至工作面,泵送入模。隧道两侧设有泄水孔,中间设有排水渠,废水排放量为20 ~ 70 m3 /h。

1. 2 隧道施工废水特征分析

施工废水取自废水处理站进水( 共23 批次) ,背景水样取自废水处理站上游500 m 处,背景采样点至污水处理站中间不存在外来污染源。天目山隧道施工废水和背景水样水质见表1,水质分析方法及标准参照GB 8978—1996《污水综合排放标准》。根据建设项目环境影响评价,施工废水排放应满足上述标准中的一级标准( 表1 中排放标准) 。由表1 可以看出: 施工废水显著的特点是悬浮物( SS) 和酸碱度( pH) 超标。SS 变化范围较大,跟施工工序有很大关系。岩体爆破、出渣及喷浆会导致废水中SS 质量浓度升高,最高达2 796. 21 mg /L,为标准值的39. 9 倍、背景值的71. 7倍,进行支护、灌浆等工序或者遇到山体涌水时,废水中的SS 质量浓度相对较低,但最低值仍为标准值的3. 1 倍。施工废水呈强碱性,岩体喷浆时废水碱性最强,主要原因是水泥熟料中的硅酸三钙、硅酸二钙及缓凝剂等碱性物质进入废水中。废水中的化学需氧量( COD) 远低于标准限值,说明废水中的有机物含量较少。氨氮( NH3 - N) 主要来源为硝铵类炸药爆炸后释放的NH3,经远程水雾喷洒和水幕吸收后进入到废水中,爆破后废水中的NH3 - N 质量浓度最高,但低于排放标准。

表1 天目山隧道施工废水和背景水水质

1. 3 隧道围岩重金属含量分析

废水中的金属离子主要来自岩体、渣石和粉尘。部分水样中的汞( Hg) 和镍( Ni) 超标,Hg 的最大质量浓度为标准限值的1. 6 倍,Ni 的最大质量浓度为标准限值的2. 1 倍。所有水样中的砷( As) 、镉( Cd) 、铬( Cr) 和铅( Pb) 均不超标,但多数比背景值高。与引汉济渭秦岭隧洞北段[8]、东湖通道工程[9]施工废水相比,天目山隧道施工废水中重金属含量相对较高,其中: As 的最大质量浓度约是秦岭隧洞施工废水的20倍,Pb 的最大质量浓度是东湖通道施工废水的40. 4倍。废水中的重金属与地质特性密切相关,对围岩中的重金属元素含量进行分析,结果见表2。所有岩石样品中均检测出了重金属元素Cr、Pb、As、Ni 和Cd,其中: Cr 的含量( 均值) 最高,为507. 63 mg /kg; Cd 的含量最低,均值为1. 65 mg /kg。3 批次的岩石样品中仅有1 批次岩石中检测出Hg( 3. 55 mg /kg) ,说明Hg 的分布具有一定的不确定性。整体来看,废水中出现重金属元素具有一定的地质背景。

表2 隧道围岩中金属元素含量分析结果

2 施工废水处理工艺及效果

2. 1 废水处理工艺

根据施工废水水质特征,采用物理化学方法处理废水,设计“初沉+ 混凝+ 沉淀+ 过滤”的工艺路线,具体流程见图2。初沉池主要用于去除大颗粒悬浮物; 混凝池和沉淀池用于去除难沉降的细粒子和重金属,在混凝池通过酸度自动控制系统投加盐酸调节废水酸碱度pH 为7. 0 ~ 9. 0,混凝后不需要再调节酸碱度; 过滤池用于进一步去除悬浮颗粒物,使废水达标排放。

图1 隧道施工废水处理工艺流程

2. 2 废水处理设计参数

1) 初沉池。根据施工现场调研,设计处理废水量90 m3 /h。水力停留时间设计为0. 5 h,由于场地限制,初沉池设计有效水深2. 5 m、宽3. 0 m、长6. 0 m,水平流速为0. 003 3 m/s。

2) 混凝池。选择聚合氯化铝( PAC) 作为混凝剂,聚丙烯酰胺( PAM) 作为助凝剂,将PAC 和PAM分别配制成10% 和0. 1% 的溶液,用计量泵投加到废水中,控制PAC 的投加量为200 mg /L,PAM 的投加量为1 mg /L。采用机械搅拌废水,控制在混凝池的停留时间为0. 5 h,设计混凝池有效水深3. 8 m、宽3. 0 m、长4. 0 m。

3) 沉淀池。设计停留时间为1. 0 h,有效水深3. 8m、宽3. 0 m、长8. 0 m,水平流速0. 002 2 m/s。

4) 过滤池。采用单层普通快滤池对废水进行最终过滤处理,过滤池设计为2 格( 每格2. 5 m × 2. 5 m) ,反冲洗周期为12 h,滤速为0. 002 m/s。滤料为粒径1. 2 ~2 mm 石英砂,滤层高度为0. 7 m,滤池高度为2. 5 m。

2. 3 废水处理效果评价

取隧道爆破后出渣阶段的施工废水作为监测对象,进行连续6 d 水质指标测定,评价废水处理站性能。SS、pH、COD、TP 和NH3 - N 的测定指标见图2,可以看出: 进水中SS 质量浓度较高( 平均值为2 341. 02 mg /L) ,且变化范围较小,说明爆破后会产生高含量的SS 施工废水。经初沉池、混凝池- 沉淀池和过滤池处理后,SS 平均质量浓度分别降至1 839. 34、105. 62、45. 69 mg /L,平均去除率分别为21. 43%、94. 26%、56. 75%。出水中SS 质量浓度控制为36. 24 ~ 54. 40 mg /L,满足排放要求( 70 mg /L) ,SS 平均去除率达到98. 05%,处理效果较好。此外,进水中的pH 为9. 69 ~ 11. 62,经处理后为7. 61 ~ 8. 50,满足废水排放对酸碱度的要求。进水中COD 质量浓度不大于4. 0 mg /L,TP 质量浓度不大于0. 4 mg /L,NH3 -N 质量浓度不大于4. 0 mg /L,均低于废水排放标准限值,且经处理后均有不同程度的降低,对排放水体富营养化影响较小。

同时对废水中的重金属元素( As、Cd、Cr、Hg、Ni和Pb) 进行监测,结果见图3。进水水样中4 批次出现Hg 超标,超标率达到66. 67%。超标样品中的Hg质量浓度平均值达到0. 077 mg /L,为标准值的1. 54倍。经过处理后,废水中的Hg 质量浓度均达标,其中4 批次的样品中Hg 质量浓度低于检出限,说明该废水处理工艺对Hg 的去除效果较好。进水水样中Ni 的质量浓度变化范围较大( 0. 02 ~ 2. 11 mg /L) ,有1 批次的水样出现了Ni 质量浓度超标( 2. 11mg /L) ,而其他批次样品的Ni 质量浓度相对较低,说明废水中Ni 的质量浓度具有不确定性,这可能与地层和施工工序有关。经处理后,出水中Ni 的含量均低于标准限值( 1. 0 mg /L) 。废水中的As、Cd、Cr 和Pb 质量浓度均不超标,Cd 的质量浓度最低。通过对废水中重金属含量监测,可知废水处理工艺对重金属也具有较好的去除效果。

图2 废水处理站进、出水水质检测结果

图3 废水处理站进、出水中重金属含量检测结果

3 经济性分析

对该处理工艺直接运行成本的经济性进行分析,主要包括药剂和能耗2 方面。

3. 1 药剂费用

该工艺消耗的试剂主要包括盐酸、PAC 和PAM,根据价格和投加量计算药剂消耗费用,结果见表3。可知,试剂消耗为0. 46 元/m3

表3 药剂消耗费用

3. 2 能耗费用

该工艺涉及的耗能设备主要包括将废水提升至排水渠中的水泵、混凝池搅拌机、配药搅拌机、投药计量泵和过滤池反冲洗泵。设备功率、运行时间及能耗见表4。工业电费按0. 7 元/( kW•h) 计,则处理每吨废水电费为: 143. 4 × 0. 7 ÷ 24 ÷ 90 = 0. 05 元/m3

3. 3 综合成本

结合药剂费用和能耗费用,该工艺的直接运行成本为0. 51 元/m3,工业废水处理成本一般在数元至数十元,故本工艺经济性较好。

表4 设备运行电耗

4 结论和建议

天目山隧道施工废水中典型污染因子是SS 和pH,其中SS 最大质量浓度达到2 796. 21 mg /L,pH 最大达11. 62,COD、TP 和NH3 - N 均不超标。部分水样中Hg 和Ni 超标( Hg 的超标频次相对较高) ,As、Cr、Cd 和Pb 均不超标,但较背景水样高。结合围岩中重金属含量分析,得知废水中含有重金属与地质特征密切相关。经“初沉+ 混凝+ 沉淀+ 过滤”工艺处理后,废水中所有指标均能达到一级排放要求,直接运行成本为0. 51 元/m3,经济性较好。建议今后关注地质特性对隧道施工废水水质的影响,加强对废水中重金属元素的监测与处理。

摘自:隧道建设

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